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优化施工方案 提高施工效率

来源:筏尚旅游网
优化施工方案 提高施工效率

锦丰金矿项目部在上场之初就编制了《施工组织设计》,在施工中根据施工现场条件的变化,不断优化施工方案。

1、积极建议锦丰公司采用反循环钻机控制矿石品位,使矿石与废石采用10m台阶垂直钻孔爆破,改变了以往矿石采用5m台阶穿孔,与废石分开爆破的做法。从而加快了钻孔进度,提高了钻孔利用率,改善了爆破效果,增加了单次爆破工程量,减少了爆破频率和爆破造成的停工时间,以及因爆破警戒挖掘机躲炮挪动对链轨的磨损(因锦丰金矿采取的是中深孔爆破,每次放炮挖掘机都需移到爆区边沿200以外)。

根据小松PC1250挖掘机的臂长、工作半径,采用10m采装是较适宜的。根据开工以来的数据,PC1250一天的采装量在10000m3左右,5m爆破,爆破量不足,这样就得增加爆破的时间、次数,耽误生产;每次爆破,从开始警戒到警戒解除,整个采场停工约需0.5小时左右,10m钻孔爆破减少了因爆破造成的停工时间。

2、废石10m台阶垂直钻孔爆破,10m台阶一次铲装,改变了过去2.5m分4层进行铲装的做法。提高了挖掘机作业效率,减少了场地平整工程量和轮胎的磨损。

采用2.5m采装,每开挖10m的高度就增加3次场地平整,挖掘机和装载机平整场地都会耗去很多时间,影响产量。

3、对排土场试行分级管理,修建560、530、500和470等4级排土场,改变了过去只有560一个排土场的方案。随时加强监测,按标准修建安全挡墙和反坡均衡排土,降低排土场的危险系数,大大加强排土的安全性。

以前只有一个排土场时,若排土场下沉、开裂或其他安全原因需要对排土场场进行整理的时候,就会造成排卸压车,造成挖掘机等待卡车,影响产量,多个排土场的情况下,若正在排卸的排土场发生问题,可立即转到另一排土场进行排卸;排土场按30m高度逐级往下,分成4个,降低了高度,提高了安全系数。

4、按设计标准(17米宽、小于10%的坡度)对原有运矿道路进行升级,减少弯道、加大转弯半径、利用碎石及时对路面进行维护,按标准修建道路两侧的安全挡墙。增加了坡道行车安全,缩短了运距,提高了车辆运行效率,减少了道路维护工程量和对轮胎的磨损。

原有运矿道拐弯多,转弯半径小,运距长,路面不好。通过对原有运矿道的改造,平均运距从原来的2.2km缩短到2.0km,仅次一项每年节约油料、减少卡车磨损就不少;以前路面不好的时候,下雨就得停工,在对部分运矿道购买沙石进行铺垫后,只要不是雷电交加或

大、暴雨,均可正常生产。

5、采场和排土场分别修建主要通道,各作业点和排土点分别修建分支联络道,集中维护各联络道。减少了车辆轮胎磨损和道路维护工程量。

路面不好,必然加快卡车轮胎磨损,卡车换轮胎时间频繁必然减少装车时间,减少产量。

6、使用激光扫平仪随时采场平整度,及时监测开挖境界,用破碎锤清理修整边坡,使采场开挖做到帮齐低平。

平台场地若不好,下雨时易造成积水,影响卡车行驶,加快轮胎磨损;通过测量人员用激光扫平仪对场地进行跟踪监控,减少了因补修场地或抽水影响的装车时间。

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