降低不良项目:
降低产品拉伤的缺陷
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提交人:
Name :Cui Zhi Xing
11/29/02
执行概要
2001年7月,我们接到客户IMD3888351M 新型号的订单,而且定单量很大,开始生产时成型后每张传单均有拉伤,最高不良达50%以上。我们立即成立Team,来确定产生问题的原因并实施解决方案,遵循6 Sigma管理,我们发现:由于模具本身的原因产品成模后不易脱模,而以上问题与成型时间和成型温度都至关重要。
以上述信息中,我们确信三个原因造成拉伤:
⑴ 模具本身固有问题。
⑵ 成型时间。
⑶ 成型温度。
为降低拉伤不良,我们考虑如下优化方案:
⑴ 对模具表面进行抛光处理,经此处理后拉伤没有多少改善。
⑵ 调整成型时间与成型温度,经此处理后有很大改善,但未达到理想。
⑶ 在调整成型条件的同时增加喷促进剂。
经此处理后得到非常理想的结果:从2001年8月以后拉伤缺陷产品大幅度减少.
1.0 介绍
2001年7月,我们接到客户IMD3888351M新型号定单,而且定单量很大,开始生产时成型后每张传单均有拉伤,最高不良达50%以上。这种缺陷率无法达到客户的定单要求。我们立即成立Team,来确定产生问题的原因并实施解决方案,Team采用6 Sigma管理策略研究生产过程,我们发现:由于模具本身的原因产品成模后不易脱模,而以上问题与成型时间和成型温度都至关重要。
遵循6SIGMA策略,我们确信三个原因造成拉伤:
⑴ 模具本身固有问题。
⑵ 成型时间。
⑶ 成型温度。
为降低拉伤不良,我们考虑如下优化方案:
⑴ 对模具表面进行抛光处理,经此处理后拉伤没有多少改善。
⑵ 调整成型时间与成型温度,经此处理后有很大改善,但未达到理想。
⑶ 在调整成型条件的同时增加喷促进剂。
经此处理后得到非常理想的结果:从2000年8月以后拉伤缺陷产品大幅度减少.
这份报告详细说明了采用6 Sigma 问题求解中的定义、测量、分析、提高和控制,详细阐述为什么降低缺陷率,如何保证拉伤缺陷不回弹。
2.0 提高机会: 定义阶段
IMD3888351M型号流程图:
裁片
印刷
成型
注塑
检查
包装
出货
3.0 性能: 测量阶段
KPIV’S KPOV’S
人,机 切割 单位用料
人,机,制具 印刷 字体,颜色
人,机,模具 成型 成型样品
人,机 注塑 成品
人,光源 检查 无缺陷成品
人,机 包装 打包装箱
人,车 运输 到达客户
3888351M型号不良分析图:
通过上图可以看出3888351M的主要不良为拉伤不良。
下面我们做一下因果分析:
拉伤
从以上因果图分析可以了解到造成拉伤的各种因素。
4.0 分析和解释: 分析阶段
X图
R图
时间 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
X1 | 132 | 131 | 131 | 132 | 132 | 131 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 132 | 130 | 132 | 130 | 131 | 132 | 131 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
X2 | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 131 | 130 | 132 | 131 | 130 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 132 | 132 | 131 | 132 | 132 |
X3 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 132 | 131 | 131 | 132 |
X4 | 131 | 130 | 131 | 130 | 132 | 131 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 131 | 131 | 132 | 132 | 130 | 131 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 |
X5 | 131 | 132 | 130 | 132 | 130 | 132 | 130 | 131 | 132 | 132 | 131 | 130 | 132 | 131 | 130 | 130 | 132 | 131 | 131 | 132 | 132 | 131 | 132 | 130 |
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